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小改造也能创出大效益 —事业部“精准辨识,消除浪费”小故事

说起节能降耗,事业部冷轧制造中心设备科的王西成摸索出了自己的好妙招。

自今年5月开展“精准辨识,消除浪费”活动以来,王西成就一直在思考,想办法,如何发挥专业技术去辨识和消除浪费点。经过观察,他发现冷轧2#1850轧机风机、1#2#箔轧机低压、高压液压、轧制油循环、拉矫机列等系统大部分电动机采用的直接全压启动,由于液压泵、风机电动机数量多、运行时间长,其电能消耗较大。能不能通过改变电机启动方式,达到节约电耗的目的?

王西成分析,变频器节能技术可根据负载转速变化的要求,获得合理的电机运行工况。在不同的转速下,均保持较高的运行效率,不仅降低电能消耗,同时能改善启动性能,保护电机及负载设备免受瞬时启动的冲击,延长电机及传动机构工作寿命,实践证明,变频器在风机、水泵(油泵)设备驱动控制场合可取得显著的节电效果,节电可达到30%50%

于是,他动起了脑筋,他组织设备人员在生产过程中持续关注设备耗能使用情况后,首先对1#1850轧机排烟风机变频器节能改造,电动机由直接全压启动方式改为采用变频器控制运行。

经过一段时间的运行和观察,改造效果明显,王西成算了一笔账:1#1850轧机排烟风机耗电,改造前与改造后对比,现排烟风机电机运行在35HZ计算,全年可节约电费376158元。

“改造节电”,实实在在地优化了设备的运行模式,小小的“电机运行方式改造”,折射的是我们“精准辨识,消除浪费”管理落地开花的大转变。

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