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我身边的“降本先锋” ——事业部冷轧制造中心“降低蒸汽消耗”提质增效侧记

他叫殷雷,32岁,瘦高个,事业部冷轧制造中心受聘机械区域工程师,主要负责该中心精整区域的机械故障处理和能源管控工作。别看他个子瘦,但干起工作来却雷厉风行,特别是今年以来,在降低冷轧制造中心蒸汽消耗,减少浪费工作上,他做出了许多积极的探索。

事情还得从2015年下半年说起。去年6月,殷雷从统计报表上发现,2015年上半年冷轧制造中心的蒸汽用量月均达到8139百万千焦,同比增加55%。“工厂得多缴纳多少蒸汽费用呀!”殷雷的脑海里立刻闪现出这样的担忧。于是,这个数据引起了他高度关注,是什么原因导致蒸汽用量大幅上升?

通过分析,他找到了原因。原来,2015年年初,随着用户对产品质量要求的提升,技术部门对清洗工艺进行了调整,提高了拉矫机列蒸汽的压力,由于精整区蒸汽加热装置数量多,蒸汽用量急剧增加,这样就导致了同比增加“55%”的数据出现。然而,他知道,清洗是冷轧拉矫、涂层机列的一道重要工序,要改善带材的清洗效果,务必提高蒸汽压力,这是去除铝板表面油污等缺陷的重要一环,怎么办?

“既要确保带材的清洗效果,又要降低蒸汽用量”。殷雷开始思考了,得从设备管理和能源管控做起。于是,他对现场蒸汽加热系统进行了长达一个多月的跟踪、观察和分析,找到了蒸汽浪费的症结所在。他发现了三台拉矫水箱水蒸气长期溢出,各机列无水温自动控制装置,根据工艺要求水温无法形成自动控制,造成了开放式的蒸汽浪费;他还发现部分有温度自动控制的水箱,内部元件老化、损坏,部分蒸汽阀门老化,停机时存在关闭不完全,导致蒸汽无谓消耗。

针对发现的问题,他认真思考解决方案,并将方案报与中心,并得到了及时采纳。在殷雷牵头组织下,经过不懈努力,重点增设了三台拉矫的自动温度控制器功能,调试后的控制系统能够根据现场水温情况自动控制蒸汽流量,在精确控制水温的同时,达到减少蒸汽浪费的目的;建立了新的蒸汽供应制度,与动力计控中心联动,分时段调整蒸汽压力和温度;加强了蒸汽管道及阀门管理,对精整区域蒸汽管道泄漏点进行处理,对加热管道进行除垢工作,确保蒸汽泄漏降到最低和蒸汽加热效率的极大提高。

这些措施的成功推行,使得精整区域蒸汽消耗减少的效果逐步显现,201618月,冷轧制造中心吨产品蒸汽消耗由去年的0.97百万千焦/吨降为0.59百万千焦/吨,降幅达39.18%,同比节约蒸汽费用178万元。

对于取得这样的效果,殷雷身边的领导和同事都觉得他是名副其实的“降本先锋”。而对于殷雷来说,他并没有满足这样的成绩。他知道,减少蒸汽消耗是一个长期的工作,需要对蒸汽管道、供应、加热系统进行持之以恒的跟踪和关注,需要不断探索减少蒸汽消耗的新方法,提质增效工作还任重道远。

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